美國原油泄漏事故是如何促進管道 內檢測技術發展的
來源:《管道保護》雜志 作者:戴聯雙 時間:2020-2-4 閱讀:
中石油管道有限責任公司
欄目主持人戴聯雙博士:回顧歷史,油氣管道事故是實現管道行業管理提升和技術變革的強有力推手。正如管道內檢測技術的發展,很大程度來源于油氣管道失效事故的啟示。本文從Enbridge管道公司輸油管道破裂事故入手,分析探討其對裂紋內檢測技術發展的促進作用。
1 Enbridge管道公司輸油管道破裂事故
2002年7月4日, Enbridge管道公司( EnbridgePipelines, LLC)運營管理的管徑863.6 mm輸油管道在明尼蘇達州科哈塞特市西部的一處沼澤地發生破裂,導致954 m3原油泄漏。事故經濟損失約560萬美元,沒有造成人員傷亡。美國運輸安全委員會( NTSB)事故調查報告(報告編號為PAR0401)記錄了事故管道裂紋情況(圖 1、圖 2)。在靠近斷裂兩端的地方,疲勞裂紋氧化帶延伸至管壁內約0.25 mm深,疲勞斷裂的其他部分氧化程度相對較輕,有152.4 mm的中心疲勞區域裂紋較深,其中有大約63.5 mm的中心疲勞區域,疲勞裂紋幾乎穿透管壁(圖 1)。
2 事故調查報告中關于超聲裂紋內檢測技術發展要點摘錄
從這起事故調查報告中可以追溯GE PII管道內檢測服務公司針對液體管道的超聲裂紋內檢測工具發展沿革。 1991年, Enbridge輸油管道發生破裂,導致6439 m3原油泄漏。該管道于1967年建成投產、管徑863.6 mm、管材X52、壁厚7.9 mm、雙面埋弧焊(DSAW),破裂發生在縱向焊縫焊趾處。 1992年12月, Enbridge對美國境內管徑863.6 mm在役管道進行了可靠性評估。根據評估結果,進行了運行工藝的調整,減小了壓力循環次數以及運行壓力波動范圍。針對1991年管道破裂, Enbridge在財政和技術方面支持英國天然氣公司(British Gas, BG)開發超聲內檢測工具,目的在于通過內檢測檢測管道存在的裂紋缺陷。
據資料記載, Enbridge在1974年、 1979年、 1982年、 1986年、 1989年和1991年均發生了管道縱向焊縫失效事故,管道都由美國鋼鐵公司生產。經金相分析認定,破裂原因為焊趾處發生疲勞裂紋擴展導致失效。 Enbridge管徑863.6 mm管道系統還使用了A.O.Smith公司閃焊管道、加拿大Phoenix公司電阻焊管道、 Kaiser Steel公司埋弧焊管道,而所有由疲勞裂紋引起的縱向焊縫失效管道都產自美國鋼鐵公司。
1996年, Enbridge采用PII( BG公司專業的管道內檢測技術服務公司)開發的超聲內檢測工具檢測了美國鋼鐵公司生產的管徑863.6 mm的所有管道,并基于超聲內檢測結果開展了管道完整性評估,提出了維護維修建議和10年后進行再檢測的計劃。 1999年5月5日, RSPA(美國運輸部管道與危害物質安全管理署( PHMSA)的前身)針對Enbridge提交的申請材料評估通過后,授權Enbridge按照《美國聯邦法規》49 CFR 195允許的壓力運行管道。 Enbridge稱,超聲內檢測是減小或消除管道失效風險的最佳辦法。這種超聲內檢測工具時速7.2 km/h,裂紋長度檢測閾值是63.5 mm,檢測精度± 10.16 mm;裂紋深度檢測閾值是壁厚的25%,檢測精度是± 25%壁厚。同時滿足裂紋長度和深度尺寸,才會被報告為裂紋缺陷。
2002年7月4日管道發生破裂泄漏后, PII對1996年5月破裂位置超聲內檢測數據進行重新分析,發現該處存在異常特征,但是這個異常特征并沒有滿足裂紋認定標準(即至少滿足10個裂紋特征認定指標之中的6個)。 PII在事故后聲明,當時那個異常特征最多滿足兩個裂紋特征認定指標,且不滿足一個重要裂紋特征認定指標(即當檢測工具沿管道向下游移動并記錄數據時,沒有收到從順時針和逆時針兩個方向發出的確認信號);其原因主要為檢測工具的1套里程傳感器(共2套)距離縱向焊縫較近,這使得焊縫非常接近檢測工具的超聲波信號源,有可能阻斷了信號。
1995年到1996年,超聲內檢測工具為Mark II版本, 1997年升級到Interim Mark III版本,新版本包含1套附加的偏置里程輪傳感器,保障至少有一套傳感器不會在縱向焊縫上運行。 1997年, Enbridge管道公司最先在加拿大使用PII公司更為先進的超聲裂紋內檢測工具(USCD), 2001年在美國首次用于檢測管徑863.6 mm管道。時速仍為7.2 km/h,裂紋長度精度±5 mm,裂紋深度精度±1 mm。
2001年7月(在2002年7月4日事故發生前一年),事故段管道完成了首次超聲裂紋內檢測工作。2002年9月,事故發生后兩個月,才完成數據分析工作。檢測報告顯示:“經過超聲裂紋內檢測,管道的縱向焊縫部位沒有新的裂紋類特征”。根據超聲裂紋內檢測報告, Enbridge開挖驗證了所有裂紋類特征,以及所有美國鋼鐵公司管道的縱向焊縫部位發現的凹痕狀特征。此次超聲裂紋內檢測發現了所有已采用套筒修復的內部裂紋,套筒內沒有發現新的內部裂紋狀跡象,無損檢測也沒發現新的跡象。 Enbridge現場開挖檢測到另外21處沒有被超聲裂紋內檢測工具檢測到的外部焊趾裂紋,因其裂紋尺寸在內檢測工具檢測規格之下。 Enbridge也將此信息反饋給檢測公司,以幫助其提高缺陷信號識別準確度。
2002年11月,對明尼蘇達州到威斯康星州管段進行了超聲裂紋內檢測。 2003年2月,提交的檢測報告顯示美國鋼鐵公司生產的管道有121道焊縫存在285處缺陷特征,其中有6處類裂紋和29處凹痕狀特征出現在縱向焊縫處或其相鄰位置。經Enbridge對這6處類裂紋和其中4處凹痕狀特征的開挖檢測顯示,其中3處類裂紋屬于應力腐蝕裂紋, 2處位于縱向焊縫的焊趾位置, 1處為焊接成形不良。 1處凹痕缺陷為深度42%壁厚的裂紋缺陷, 2處為內部弧坑,另外1處是焊接成形不良。其余25處凹痕狀特征靠近縱向焊縫位置或在縱向焊縫位置,被確定為低優先級。 Enbridge隨后對所有凹痕狀特征進行了開挖檢測。
通過運營公司和專業內檢測公司的不斷合作,針對管道本體和制管焊縫裂紋類缺陷內檢測技術得到較好的發展,逐步提高了超聲裂紋內檢測工具的檢出率和檢測精度。
附:英國天然氣公司( BG)內檢測業務發展沿革
英國天燃氣公司( British Gas, BG)是英國最大的管道公司, 1972年,由英國燃氣理事會(BritishGas Council)改組為BG。為了保障管道的安全運行, BG早期投入大量資金創建了英國燃氣檢測中心。 1986年,隨著BG私有化,在線檢測中心變為BG的管道完整性管理公司(PII)。
1977年, BG 開發了世界上第一臺高分辨率漏磁檢測器, 1978年成立檢測中心, 共完成BG公司內部2萬公里管道檢測, 1981年檢測業務拓展到其他公司管道。 1997年PII被英國Mercury Private Equity財團從BG公司收購,獨立發展,為全球范圍客戶提供檢測服務。 1999年PII收購德國Pipetronix公司(以超聲內檢測業務為主)、加拿大Positive Projects公司(主營小口徑內檢測業務),檢測范圍擴展為漏磁、超聲波、 76.2~1 422 mm全尺寸內檢測。 2002年美國通用電氣公司以5億美元的價格收購PII,成立GE PII,總部設在英國Cramlington。
下一期將為大家介紹 “國內外輸油管道典型泄漏失效事件處置對比分析”,并分享這些事故帶來的經驗教訓,敬請關注。
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