儲氣庫采氣管道井口凍堵解決案例
來源:《管道保護》2023年第5期 作者:樊黑欽 馬成才 時間:2023-10-10 閱讀:
樊黑欽 馬成才
中石化中原石油工程設計有限公司
背景
2022年12月,中石化某儲氣庫采氣管道井口節流閥節流出現凍堵,帶來了生產與安全隱患,不得不停產進行處理(圖 1)。該氣田地層深度為2630 m~3305 m,井口具有超高壓、大壓降的特點,采氣過程中天然氣帶出較多水分、鉆井液、固體物(包括砂、凝結物)等雜質,因地面系統流通口徑變化,介質溫度進一步下降導致管道內水分結冰,天然氣水合物生成而造成冰堵,使采氣流通流量變小,原設計的角式節流截止閥籠套開孔在小開度范圍內極易發生堵塞、操作機構卡頓等現象。
圖 1 采氣管道凍堵且介質復雜
原因分析
(1)儲氣庫采出氣前期含凝析油及水較多,增大了天然氣流通阻力和輸送壓差,含有的微量沙、固體顆粒增加了井流體多相流動的復雜性,原設計的集輸系統不適應氣流的攜沙能力,造成沙沉積。
(2)儲氣庫壓力超高52 MPa,采氣壓力低于15 MPa,壓降高達37 MPa,因此節流溫降大(溫降約24℃左右)。如此高壓力大溫降造成凍堵幾率大大增加,影響集輸系統的運行效率。
(3)節流截止閥是大壓降的主要發生區域,是發生凍堵的災害部位。運行過程中發現,原角式節流截止閥籠套開孔在50%以下,垂直方向最小間隙只有0.8 mm。采氣井采出氣體成分中帶有大量液體水分和雜質,調壓過程中快速降溫,導致氣體中水分結冰,造成閥芯龍套調節孔冰堵塞,影響閥門調節功能(圖 2)。
圖 2 角式節流截止閥及籠套開孔
技術改造
(1)角式節流截止閥結構設計。籠套全部采用圓形孔,閥芯籠套長度105 mm,開圓孔直徑90 mm,開孔中心距底部尺寸60 mm。與其他開孔形式相比,圓孔面積大,圓孔邊圓齊整可以更好的過濾凝結物。圓孔的流阻系數小,可以避免油水等凝結物的流掛。在籠套50%以下開度位置增加圓形孔(圖 3),可以更好的避免油水等凝結物的堵塞。
圖 3 節流截止閥改造后的籠套開孔
更換閥芯籠套備件,優化籠套開孔設計。即在滿足流量和壓力調節的情況下進行籠套開孔改造,保持手動節流截止閥原有調節行程不變,減少冰堵發生。
(2)增加溫度顯示。在采氣井角式節流截止閥工藝管道的前后端增加溫度顯示,使操作人員在現場巡查時可以及時查看實際溫度,防止溫度過低的情況出現。
(3)自動控制。將原設計手動操作角式節流截止閥改增溫度遠傳自動控制功能,實現對溫度的實時操控,減少了凍堵發生幾率。
改造效果
儲氣庫地面工程采氣井角式節流截止閥內部結構得到了改進,實現了正常生產,提升了設計水平。行程開度0~100%(表 1),調節氣量CV靈活(Circulation Volume縮寫,指閥門等的流通能力),減少了因操作人員的經驗不足導致的凍堵。自改造以來,一直未發生閥門冰堵、操作卡頓等問題。
表 1 白九手動節流閥Cv—籠套優化
啟示
原角式節流截止閥開孔設計不適合介質比較復雜、雜物比較多的工況。對于超高壓、大壓降、含水砂復雜介質,井口節流截止閥圓形開孔節流可以更好地避免油水等凝結物流掛,減少凍堵發生。
作者簡介:樊黑欽,1971年生,工學學士,油氣儲運工程師,主要從事長輸管道工程、油田工程等工作,具有多年工程設計經驗,參與設計多個陸上油氣田開發工程及長輸管道工程。聯系方式:13333935754,fanhq.osec@sinopec.com。
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