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管道研究

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清管器40 CrMo材質(zhì)螺栓斷裂失效分析

來源:《管道保護》2024年第5期 作者:田野 時間:2024-10-14 閱讀:

田野

國家管網(wǎng)集團西部管道公司

 

摘要:對清管器螺栓失效原因進行分析總結(jié),有助于改進其結(jié)構(gòu)及安裝方式,延長使用壽命,保證運行安全。某管道開展清管器作業(yè)時發(fā)生了40 CrMo材質(zhì)螺栓斷裂后,采用宏觀檢驗、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能測試、金相檢驗、掃描電鏡等方法對該批失效螺栓進行了失效分析。結(jié)果表明,該批螺栓的化學(xué)成分、拉伸試驗、夏比沖擊試驗、硬度試驗結(jié)果均符合GB/T 3098.1―2010標準要求。失效螺栓的金相組織為回火索氏體,其晶粒度等級為10.0。根據(jù)螺栓斷口形貌確定其為典型的疲勞失效,斷裂原因為螺栓安裝時預(yù)緊程度存在差異,導(dǎo)致部分螺栓承受載荷異常,在螺紋齒根附近萌生微小裂紋。清管器運行過程中速度不穩(wěn)定產(chǎn)生的較大振動,誘發(fā)裂紋擴展導(dǎo)致螺栓斷裂失效。

關(guān)鍵詞:清管器;40CrMo;螺栓;疲勞斷裂

 

油氣管道在建設(shè)及運行過程中,不可避免會產(chǎn)生施工廢棄物和運行沉積物,這些雜質(zhì)會影響管道的安全高效運行。為提高管道輸送效率,保證作業(yè)安全,運營單位應(yīng)定期對管道進行清管作業(yè)。管道清管器一般由主骨架、密封皮碗和電子發(fā)射機組成[1],由壓縮氣體、水或管道輸送介質(zhì)推動,可分為直板型清管器、碟型清管器和直碟混合型清管器。清管器上緊固件是保證其正常運行的關(guān)鍵零部件之一,Q/SY 05262―2019《機械清管器技術(shù)條件》僅規(guī)定清管器緊固螺栓宜采用防松螺母對稱擰緊,擰緊后螺桿出頭宜在10 mm以內(nèi),但未考慮螺栓擰緊力矩不同對疲勞強度的影響。

2022年6月,某公司在天然氣管道清管作業(yè)中出現(xiàn)了清管器螺栓失效斷裂的問題。通過對失效螺栓宏觀檢驗、理化性能檢驗及斷口分析,明確其斷裂原因,并提出針對性的預(yù)防措施和管理建議。

1  概況

清管作業(yè)全長148 km,最大高程差811 m,中間設(shè)4座閥室,管道壁厚根據(jù)地區(qū)等級和直彎管不同分為18.4 mm、19.1 mm、22 mm、26.4 mm和33 mm。本次運行清管器類型為兩直四碟帶測徑板清管器,過盈量2.8%~5.1%,設(shè)備長度為2300 mm,運行期間平均速度4.1 m/s,清管器進出站及沿線跟蹤點位未出現(xiàn)明顯異響或異常振動。收球后經(jīng)現(xiàn)場檢查,清管器后端法蘭盤處16根內(nèi)六角圓柱頭螺釘中有7根斷裂,斷裂部分為460 mm長節(jié)(主要為螺桿部分)和40 mm短節(jié)(螺紋部分),斷裂位置一致(圖 1 a);4件已服役完好螺栓(圖 1 b上)與3件失效螺栓(圖 1 b下)為同一清管器上取樣,該批螺栓執(zhí)行標準為GB/T 3098.1―2010《緊固件機械性能 螺栓、螺釘和螺柱》,螺栓規(guī)格為M8,長度為500 mm,螺桿直徑為15.5 mm,螺紋直徑14 mm。


圖 1 取樣實物 

2  試驗方法和結(jié)果

2.1  宏觀檢驗

斷裂發(fā)生在螺紋加工末端齒根位置,螺母距螺桿端部距離不一,螺栓桿體表面未見塑性變形,但存在輕微局部磨損,露出金屬光澤,根據(jù)螺栓軸向長度推測磨損位置對應(yīng)螺栓徑向承載位置(圖 2)。


圖 2 失效螺栓外觀形貌 

斷口呈典型疲勞斷裂特征,斷口平齊。斷口表面存在三個特征區(qū)域:疲勞源區(qū)、裂紋擴展區(qū)和瞬斷區(qū)[2]。疲勞源區(qū)位于螺栓外表面,較為集中;擴展區(qū)光滑且有橫紋,面積較大;瞬斷區(qū)位于疲勞源區(qū)對面。通過對比分析失效螺栓螺桿外表面和斷口啟裂位置,可以發(fā)現(xiàn)3件失效螺栓的疲勞源區(qū)位置螺桿外表面為正常銹蝕狀態(tài),而疲勞斷口的瞬斷區(qū)螺桿外表面存在局部磨損(圖 3)。


圖 3 失效螺栓斷口外觀形貌 

2.2  理化性能檢驗

化學(xué)成分分析。依據(jù)GB/T 3098.1―2010產(chǎn)品標準對3件失效螺栓桿體進行取樣化學(xué)成分分析,試驗標準為GB/T 4336―2016《碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)》,分析設(shè)備為ARL4460直讀光譜儀。參照GB/T 3077―2015《合金結(jié)構(gòu)鋼》標準要求,該批螺栓桿體應(yīng)為合金結(jié)構(gòu)鋼,材質(zhì)介于35 CrMo和42 CrMo之間,為40 CrMo。螺栓化學(xué)成分分析結(jié)果符合GB/T 3098.1—2010標準中10.9和12.9緊固件性能等級要求(表 1)。

表 1 化學(xué)成分試驗結(jié)果( %)

 

拉伸試驗。在螺栓桿體上沿縱向取圓棒狀試樣進行拉伸性能試驗,試樣標距段直徑為10 mm,標距段長度為50 mm。試驗在UTM5305材料試驗機上進行,執(zhí)行GB/T 228.1―2021《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》,參照GB/T 3098.1—2010進行結(jié)果比對,符合標準中12.9緊固件性能等級要求(表 2)。

表 2 拉伸試驗結(jié)果


夏比沖擊試驗。在螺栓桿體上沿縱向取樣進行沖擊韌性試驗,試樣為夏比V型缺口沖擊試樣,尺寸為10 mm×10 mm×55 mm。試驗設(shè)備型號為PIT752D-2沖擊試驗機。結(jié)果顯示螺栓吸收能量在51 J~53 J,剪切斷面率為100%

硬度試驗。在螺栓桿體上取樣進行硬度試驗(HBW2.5/187.5),試驗設(shè)備型號為BH3000布氏硬度計,試驗標準為GB/T 4340.1―2009《金屬材料 維氏硬度試驗 第1部分:試驗方法》。參照GB/T 3098.1―2010進行硬度測試結(jié)果比對,該螺栓硬度平均值為376±12 ,符合GB/T 3098.1―2010標準中緊固件性能等級要求10.9 (316~375)和12.9(380~429)之間。

金相檢驗。在失效螺栓中選取一件試樣對斷裂區(qū)域(圖 4)進行金相檢驗,試樣編號1#。裂紋源區(qū)附近齒根位置存在微裂紋(圖 5)。分別對螺紋牙頂、齒根及螺栓心部進行金相檢驗,未見異常。螺栓金相組織為回火索氏體、晶粒度等級為10.0。


圖 4 1#試樣取樣位置及外觀形貌 


圖 5 1#試樣齒根金相 

3  斷口及斷裂原因分析

3.1  斷口分析

采用TESCAN VEGAⅡ掃描電子顯微鏡對斷口(圖 6)進行分析,擴展區(qū)較為整齊且有橫紋,瞬斷區(qū)出現(xiàn)小塊缺失,斷口呈典型疲勞斷裂特征。1-1#螺栓斷口源區(qū)為螺紋齒底位置,1-2#螺栓斷口源區(qū)內(nèi)存在多條棘輪花樣(圖 7)。兩個樣品的擴展區(qū)均存在明顯的疲勞輝紋(圖 8)。


圖 6 螺栓斷口低倍形貌 


圖 7 螺栓斷口源區(qū)形貌


圖 8 螺栓斷口擴展微觀形貌  

3.2  斷裂原因分析

外觀檢驗發(fā)現(xiàn)失效螺母距螺桿端部距離不一,螺栓末端露出不同螺紋牙數(shù),可推斷出清管器上螺栓初始緊固程度存在差異。失效斷裂發(fā)生在螺紋加工末端齒根位置,螺栓桿體表面未見塑性變形,但存在輕微局部磨損,根據(jù)螺栓軸向長度推測磨損位置對應(yīng)螺栓徑向承載位置。斷裂部位附近螺紋齒根部存在微裂紋,斷口呈典型疲勞斷裂特征。

綜上,清管器螺栓安裝時預(yù)緊程度存在差異,導(dǎo)致部分螺栓承受載荷異常,在螺紋齒根附近萌生微小裂紋。清管器在作業(yè)過程中上坡、下坡、彎頭、彎管處運行速度不穩(wěn)定,產(chǎn)生了較大振動[3],螺栓裂紋隨之?dāng)U展并最終斷裂失效。

4  結(jié)論與建議

(1)失效螺栓和同批次螺栓的桿體材質(zhì)為40 CrMo,屬于合金結(jié)構(gòu)鋼。該批次螺栓桿體化學(xué)成分、拉伸性能及金相檢驗結(jié)果均符合GB/T 3098.1—2010標準緊固性能等級要求,維氏硬度檢驗結(jié)果介于GB/T 3098.1—2010標準緊固性能等級要求10.9和12.9之間。

(2)失效螺栓斷口存在明顯疲勞輝紋,為典型的疲勞失效斷口。螺栓斷裂原因為螺栓預(yù)緊程度存在差異,導(dǎo)致部分螺栓承受載荷異常,在螺紋齒根附近萌生微小裂紋,清管過程中產(chǎn)生的較大振動誘發(fā)裂紋擴展并最終斷裂失效。

(3)為消除清管器螺栓安裝時對預(yù)緊力控制不當(dāng)?shù)韧獠恳蛩兀贫ú嵤┖侠淼陌惭b工藝,采用力矩扳手對清管器連接件處螺栓進行緊固,確保相同連接件的緊固力矩相同。改善部件連接緊固形式,安裝防松螺母,增加止動墊圈。同時,清管作業(yè)時宜控制清管器運行速度平穩(wěn)以減少沖擊,并且及時檢查和更換易損部件。

 

參考文獻:

[1]于興才,王普軍,周忠軍.油田用清管器的研制與應(yīng)用[J].化工管理,2019,(22):140.

[2]楊琦,王尚衛(wèi),程飛,等.30CrMo光桿斷裂失效原因分析[J].石油管材與儀器,2022,8(06):70-73.

[3]程強.清管器失效原因分析及質(zhì)量標準控制研究[J].中國石油和化工標準與質(zhì)量,2016,36(04):3-5.


作者簡介:田野,高級工程師,本科,2009年畢業(yè)于華中科技大學(xué),自動化專業(yè),主要從事管道完整性研究工作。聯(lián)系方式:17799288776,tianye04@pipechina.com.cn。

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